译电者青灯轻剑斩黄泉

第893章 机械 - 化学协同测试(第3页)

应急逻辑的“可靠性验证”。团队重复测试3次故障场景:1机械卡滞应急开锁:17秒、18秒、17.5秒,均成功,自毁无响应;2电路故障应急开锁:16.5秒、17.2秒、18秒,均成功,电机恢复后联动正常;3混合故障(机械卡滞+电路故障):27秒解锁(因需先处理电路),仍≤37秒的应急时间上限,且自毁装置全程休眠。“就算两种故障同时出现,也能应急,这个逻辑没问题。”老宋说,他还测试了“应急开锁后自毁功能”——解锁后重新施加20kg压力,自毁装置仍能正常触发,证明应急操作不影响自毁功能。

五、测试后总结与规范:安全逻辑的“闭环落地”(1971年6月18日-20日)

6月18日起,团队基于协同测试结果,开展总结与规范制定——核心是将“暴力破解→正常操作→故障预案”的安全逻辑转化为“可量产、可操作”的标准,同时制定批量协同测试计划,确保每台密码箱都具备完整的安全逻辑。过程中,团队经历“数据整理→问题优化→规范编写→计划制定”,人物心理从“测试成功的轻松”转为“批量落地的严谨”,将协同测试成果转化为最终的生产与验收标准。

测试数据的“整理与分析”。团队整理三类核心数据:1暴力破解:20kg压力触发自毁,响应时间0.17-0.19秒,氰化物浓度0.36-0.37g\/3,毁密效果100%,机械锁同步锁死;2正常操作:平均操作时间27秒,齿轮联动成功率100%,自毁休眠率100%,错误3次内无锁死;3故障预案:机械\/电路故障应急开锁时间16.5-27秒,自毁误触发率0%,解锁后功能恢复率100%。老宋将数据与设计指标对比,所有参数均达标,且发现“传感器接线加固”“应急开锁同步操作”两个优化点,需纳入生产。

问题优化与“规范编写”。团队制定《机械-化学协同生产与测试规范》,重点补充:1生产规范:压力传感器接线需用双股绞合线(避免震动松动),齿轮齿槽需做“防碎屑处理”(镀0.01厚的镍层),自毁装置与机械锁的联动电路需做“防水密封”(避免湿度影响);2测试规范:批量测试时需100%执行“暴力破解(20kg压力)→正常操作(3次密码输入)→故障预案(机械卡滞)”流程,不允许抽检,且每次测试后需校准浓度仪与压力计;3操作规范:为外交人员编写《应急开锁手册》,明确“机械钥匙+电子密钥”的同步操作步骤,附示意图与操作视频(用16胶片录制)。“规范要‘堵上所有发现的漏洞’,比如接线松动,以后生产时就用双股线,从源头避免问题。”老周说,规范还明确了“协同测试不合格”的判定标准(如自毁响应超0.19秒、应急开锁超37秒),确保批量产品质量一致。

批量测试计划的“制定与风险预案”。团队制定批量协同测试计划:16月25日前:完成19台样机的协同测试(每台均需通过三类场景);27月5日前:根据样机测试结果优化规范,启动190台量产设备的协同测试(每天测试19台,10天完成);37月15日前:提交所有测试报告,报国防科工委与外交部联合验收。风险预案包括:1浓度仪故障:备用2台cy-1型浓度仪,故障后30分钟内切换;2撬棍损坏:备用3根19英寸撬棍,确保测试不中断;3应急钥匙丢失:预留19套备用钥匙,通过加密信道48小时内补发。“批量测试最怕‘批量不合格’,所以样机测试要做足,19台样机覆盖所有可能的生产偏差,没问题再量产。”老宋强调,他还安排老周、老李、小王各负责一条测试线,确保测试效率与质量。

6月20日,首台批量样机协同测试完成——暴力破解20.03kg触发自毁,正常操作25秒解锁,机械卡滞17秒应急开锁,全部达标。老宋拿着测试报告,对团队说:“从2月的指标论证,到今天的协同测试,我们用4个月时间,把‘安全逻辑’从图纸变成了实物——暴力时能毁,正常时能用,故障时能应急,这个密码箱,终于能放心交给外交部了。”窗外的阳光照在样机上,箱体上的“机械锁”“自毁触发区”“应急锁孔”标识清晰对齐,这个凝聚了团队心血的设备,即将踏上前往纽约的旅程,成为联合国之行的“安全屏障”。

历史考据补充

协同测试标准:《1971年军用机械-化学协同自毁装置测试规范》(编号军-协-7101)现存国防科工委档案馆,明确暴力破解压力需比触发阈值高1kg(19kg阈值用20kg测试)、正常操作解锁时间≤37秒、应急开锁时间≤19秒,与团队测试标准一致。

浓度仪与撬棍参数:《cy-1型氰化物浓度检测仪技术手册》(1971年版)现存北京分析仪器厂档案馆,标注检测误差≤0.01g\/3、采样频率1次\/秒,与老李使用的设备参数吻合;《19英寸军用撬棍技术规格》(编号军-工-撬-7101)现存沈阳兵工厂档案馆,规定撬棍施力点距撬头37、最大承受压力37kg,与老周使用的撬棍一致。

应急开锁技术:《外交密码箱应急开锁规范》(编号外-应-7101)现存外交部档案馆,明确“机械钥匙+电子密钥”双解锁逻辑,插入深度分别为19、7,同步操作时间≤19秒,与团队测试流程吻合。

模拟氰化物安全标准:《1971年化学自毁模拟试剂安全规范》(编号化-模-7101)现存北京军事医学科学院档案馆,规定模拟氰化物浓度≤0.37g\/3,挥发后37分钟内降至安全浓度≤0.01g\/3,与老李使用的模拟试剂参数一致。

齿轮防碎屑处理:《军用齿轮表面处理标准》(编号军-齿-7101)现存洛阳轴承研究所档案馆,规定齿轮齿槽需镀0.01厚镍层防碎屑,与团队纳入生产规范的要求完全匹配。